本钢综合污水处理工艺选择及运行效果
本钢污水处理厂存在问题分析
由于本钢采用的是合流制排水,所以生活污水、雨水、工业废水(包括各循环水站排水,软化水、除盐水制水站排水、热轧系统排水、冷轧系统排水、部分焦化系统排水等)全部进入本钢污水处理厂,在这些排水系统外排水量及水质较正常时,本钢污水处理厂能够高效平稳运行,一旦其中某个系统排水异常,污水处理厂的正常运行将受到很大的冲击,同时带来一定的问题,具体表现在:
2.1 油的影响
热轧系统正常生产时,外排水含油量并不高,一旦其液压系统出现问题,排水含油量将大幅度上升,表现在污水处理厂就是调节池和高密度澄清池表面有大量浮油,而污水厂采用的是手动撇油器,对油的处理效果有限,甚至不能去除。因此当大量含油污水进入系统确去出不了时,菌藻的滋生速度将大幅度上生,带来的后果是,滤料堵塞速率上升,滤池反洗周期缩短,可由24h,缩短至8h。
2.1. 解决办法
1)在源头上控制热轧系统油的排放量。
2)在污水处理厂高密度澄清池增设移动式盘式浮油回收机,在来水含油量大时运行,效果显著。
2.2 水乙二醇的影响
随着连铸系统工艺的提升,液压系统也采用了新的介质水乙二醇,该物质比重同水接近,同水“互溶”,很难从水中分离出来,因此一旦连铸系统大量跑水乙二醇时,污水处理厂根本没有能力去除该物质。同时该物质会大量消耗杀菌剂,造成菌藻大量滋生,在气温30℃情况下,若发现不及时8h 即可造成管道过滤器堵塞。所以一旦该物质进入污水处理厂,其便会大量进入补充水系统,产生大量白色絮状漂浮物,导致循环水系统过滤器过滤周期下降,尤其是对纤维束滤料的影响较大。但是至今未找到很好的解决办法,只能是从连铸系统查原因,尽可能降低源头排放量。
2.3 冷轧废水的影响
众所周知,冷轧废水是高含盐量、高硬度、高悬浮物废水,在冷轧废水处理系统事故状态下时,大量的高电导率废水进入污水处理厂,而污水处理厂却在现有工艺条件的限制下无法去除水中的各种离子,尤其是Cl-离子,那么这些离子大量进入补充水,进入到循环水系统时,就会给循环水系统的水质稳定带来影响,增加处理费用,甚至影响产品质量,本钢就出现过由于Cl-离子偏高造成冷轧带钢边部锈蚀的现象。
3 解决办法
1)根据滤池出水量情况,对V 型滤池滤料进行定期翻砂,以保证滤池过水量。
2)在滤池进水出投加硫酸,控制进入滤池水的 PH≤8.3(PH≥8.3 存在Ga2+析出的可能)以保证Ga2+ 离子不在滤池沉淀。
3)控制并减少混合配水构筑物位置(前端)石灰的投加量,可能会影响污泥系统的运行,为解决这一矛盾,可采取对污泥系统单独投加石灰的方法,从本钢污水处理厂实施后,此矛盾基本解决。
3 结论
通过以上分析,本钢污水处理厂现有工艺在运行上还是平稳的,效果能够达到设计要求,但是在运行调控不准确及外来污水水质变化较大时,对系统的稳定运行还是会带来很大冲击的,因此在运行上一定要考虑全面,对系统来水检测要及时准确,确保系统调整及时,才能够保证出水指标合格。若出水指标严重超设计,将会对循环水系统造成影响,同时会对后续深度处理项目产生致命的影响。
1 解决办法
1)加强冷轧废水处理系统的运行管理,避免大量外排冷轧废水。
2)建立冷轧外排水的独立水处理系统。本钢现在已经意识到冷轧废水对全公司补充水水质的影响,正在规划冷轧外排水处理系统。
2.4 高硬度污水及药剂投加量的影响
2.4.1 高硬度排水的影响
高炉水冲渣系统外排水、冷轧外排水都是高硬度排水,这些废水进入污水厂后,如果污水处理厂在除硬度控制上不稳定,就会导致V型滤池滤料板结,如图1所示。对板结滤料进行分析可得出板结原因为进入V型滤池污水硬度偏高所致。