造纸废水氧化沟工艺处理
更新时间:2012-02-13 08:44 来源:未知 点击数:
某公司产纸量为3.5×10t/a,排出的黑液量为1000~1500m3/d、中段废水量为1.85×104 m3/d。黑液原采用蒸发浓缩—燃烧法进行碱回收,但回收工程进展缓慢,目前采用酸析法提取木质素作为临时过渡措施,排出液与中段废水则采取水解酸化—氧化沟工艺进行处理,工程总投资为1160万元。
2003年3月20日正式进水调试,接种污泥为石嘴山市城市污水厂的浓缩剩余活性污泥。在曝气池中加入1/3池容的造纸废水后闷曝,同时投加接种污泥约80~100m3/d,接种污泥投加5d后逐日增加进水量约1000m3/d继续曝气、进泥。10d后逐日增加进水量,20d后则达到满负荷运行。此时接种污泥投量约占曝气池容积的8%,4月25日后系统出水指标基本达到设计目标。调试过程中,由于黑液酸析系统的运行调整,有几次致使混合池中的COD达到3800~4500mg/L,出水COD则高达690mg/L,5月份以后系统逐渐进入正常、稳定运转。此时从二沉池回流至生物选择池的污泥回流比控制为75%~100%,控制曝气池中MLSS为3000~4000mg/L、溶解氧为2~4mg/L,每天按COD∶N∶P=300∶5∶1投加营养盐。
处理效果见表2。
表2 处理效果
项目
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COD/mg/L
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BOD5/mg/L
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SS/mg/L
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pH
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混合池进水
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1683
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806
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596
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7.2~8.7
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水解酸化池出水
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1203
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560
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260
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7~8.5
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二沉池出水
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359
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<89
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<87
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7~7.6
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去除率
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>78
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>89
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>86
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注:混和废水为中段水和酸析、木素分离后的黑液。
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造纸废水处理污泥中含有大量的细小纤维,其脱水性能较好。通过调试优化,在污泥脱水时投加PAM量为0.1%~0.12%(干污泥量),脱水后的污泥(含水率为70%~75%)外运填埋。该工程实际总投资为980万元(其中土建投资为642万元,设备及安装费为236万元,其他费用为102万元);占地面积为2.6hm2,总装机容量为487.2kW,运转容量为386.1kW,中段废水(包括污泥处理)处理运转费用为0.38元/m3,其中电费:0.195元/m3,药剂费(包括营养盐):0.166元/m3,人工费:0.019元/m3。
结语
① 水解酸化—氧化沟工艺处理草浆造纸废水,一级处理采用具有内部活性污泥循环,并具有水解—酸化和澄清功能的澄清池,可使COD消减25%~30%,SS消减50%~60%,比传统辐流式沉淀池的去除效率高。
② 将二沉池活性污泥回流至水解酸化池,利用其生物絮凝吸附作用提高了水解酸化池对COD和SS的去除效果。
③ 曝气池前设置生物选择池,有效地防止污泥膨胀。
④ 采用氧化沟作为好氧生物处理单元,进水水质波动但出水比较稳定。BOD污泥负荷≤0.25kgBOD5/(kgMLSS·d),出水水质稳定、达标。
⑤ 曝气采用了先进的供气式低压射流曝气系统,氧转移效率高、不堵塞、故障率低、污泥沉淀性能好;有效地降低了废水处理的动力消耗,提高了系统的可靠性和稳定性。
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